1995年6月毕业之后,离开帝都到厦门经济特区,自主择业进入厦门宏泰发展有限公司上班。厦门宏泰发展有限公司位于厦门体育中心对面,是厦门首家港资企业,当年给德国西门子、美国AT&T生产电话机、电话录音机和生产卡式录放机,之后10多年里看美国大片,经常都能看到自己生产的电话机和电话录音机。 当年入职,被分配到新厂,一起去有5位大学生,厂长是留德国的博士,技术头头是总工程师兼任,来自香港的KK(一直不知道他的中文名字),因我的专业是自动化方向,被安排到插件线,做线长兼技术员,插件线工序含自动插件、手工插件、波峰焊、清板、ICT(电脑在线检测仪),这条线自动化设备比较多,而后面都是人工装配线,没有自动化的设备。 1995年9月某个炎热的夜晚,刚下过雷阵雨,老板曾琦第一次到插件线,问我“一个工人8小时可以插多少件元器件?”我当时没有这个概念,拿起生产日报表算了一下,答道:“7800—8200之间”,曾琦先生说:“香港的标准是1万件/8小时,2.88秒插1件”。转眼看看了我管理的生产线,略有所思,言道:“你跟我来”。两人一起到他的总经理办公室,从书架上那出一本书,让我回去学习,出了他的办公室一看,是一本叫《工业工程》的数据,1976年第一版,作者是日本人(四个字,忘记名字了),价格0.19元。 回去之后连夜通读,从泰勒(F.W.TAYLOR)时间研究,操作时间开始,到作业时间平衡率,搬运作业,流程分析,工程平面图布置等等,通过这本书打开一扇窗,感觉充满力量,之后几周时间里不断请教海归博士和KK有关工业工程的内容,也到厦门图书馆去查阅相关工业工程的书籍,发现国内几乎没有这方面是书籍,想象一下,电脑没有电脑、没有互联网、没有智能手机,无法“外事不决问度娘”。周末坐公交车去图书馆,只为了在书籍海洋里面寻找到需要的一点点知识。后来,KK发现我喜欢学习,也给了我一本书叫《正交实验》(还是日本人写的书籍),目的是针对波峰焊的品质进行正交实验。 经过学习、思考、融会贯通,开始动手做改善,首选改善的是人工插件线,自己原创口诀如下: 先低后高:先光导线和卧式元件,后立式元件,最后IC芯片 能相同尽量相同 :把相同阻值电阻让同一个人插件,尽量不要把不同阻值安排同一个人,免得插错,二极管亦同 能不同尽量不同:三极管是无法插到电阻、二极管上面孔位的左右手分配均匀 (让左右手匀称工作,提高效率 IC芯片最后插:尽量减少接触芯片人数,避免芯片被静电击穿 通过这样工艺调整之后,效率有所提升,在日常生产中发现,有的人手势很快,别人插4个元件,她插5个元件(隔壁手势慢的工位是老乡,插得慢,手势快的主动把其中一个元件拿来帮忙插件,而且还不会堵住流水线操作),换句话说,快的人比慢的人效率快25%!日报表统计发现总是某些人出错比别人多。 深入思考:流水作业就是一种简单重复的操作,不要动用思维。按照一个动作节奏,简单重复的进行。即使是这样还是有参差不齐的想象。如何选到又快又对(做得快又不出错)的员工成为眼前的难题,这个问题应该是人力资源的工作范畴。联系人力资源部说一千道一万,也只能给一个定性的方法,无法给出一个定量的方法。流水作业是简单重复,有没有一种方法在招工时候简单重复操作,选出又快又对的员工呢?经过深思熟虑之后,选一种有效方法,这就是后来被我命名的原创管理方法:“数据化筛选员工”: 新招员工时增加一项测试:写阿拉伯数字,从1写到300,检查书写时间和出错笔误数量。具体办法是: 1.准备工作:2个测试人员,准备一个秒表一支红色笔,每个新招员工发一支笔,一张A4纸,准备好可以书写的场所(桌子椅子,选在食堂餐桌)。 2.要求参加测试人员,书写1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11一直到300,不要在数字与数字之间加顿号(不是1、2、3、4、5、6、7一直到300)因为2种书写的速度不同,加顿号速度慢,而且书写内容也不统一,同时发现加顿号后书写区间大脑思维加了停顿后,书写出错也会减少,1到300差不多可以写满1张A4纸)。 3.书写结束后,马上上交写好的纸张,测试一个人看秒表念时间,另一个用红色笔记录完成时间(含上交动作需要时间)。 4.批改书写情况,有2个判分标准,书写需要时间,270秒之内为A级,后面每增加30秒递增一级,分别是B、C、D、E、F、G、H、I、J、K级,具体如下: 表1.速度评定表 书写时间 | 评定速度级别 | 小于270秒 | A | 271~300秒 | B | 301~360秒 | C | 361~420秒 | D | 421~480秒 | E | 481~510秒 | F | 511~540秒 | G | 541~600秒 | H | 601~660秒 | I | 661~720秒 | J | 大于720秒 | K |
作者备注: 1、这是90年代在厦门的标准。 2、2016年测试,统计数据有50%超过600秒,作业都是一些中年以上年纪偏大的人员,我感叹时代的不同。 出错的判定标准如下:写错、涂改或者书写途中更改字迹算一个失误: 表2.失误评定表 书写失误数量 | 评定准确精度级别 | 0个 | A | 1~5个 | B | 6~10个 | C | 11~15个 | D | 16~20个 | E | 21~25个 | F | 26~30个 | G | 31~40个 | H | 41~50个 | I | 51~60个 | J | 大于60个 | K |
这样一个员工评分有2部分,比如292秒完成(B级),失误17个(E级),其评分是BE级。按这个办法测试现有员工,进行评定,通过新招和其它车间置换,把车间内差的人员置换淘汰出去,速度有明显提升。发现AA级的员工都是出类拔萃,基本上是未来车间段组长培养人选,XB、XC是很好的检查岗位人员(QC岗位),一些难插的部件给速度快的人,普通给其他人员。通过这次调整,员工插件速度提升到12500件/人*8小时。提升效率达50%以上(原本8000件/人*8小时),超过标准25%(10000件/人*8小时)。 工业作业,简单重复,就像写字那样,在作业期间,操作人员大脑会分神,一分神就会出错,女生因为生理期,也会影响操作质量,如此等等,选写字快的一般操作也可能快。出错少的,一个侧面反映大脑不会走神,这样简单方法找到好员工,不失一个好办法。(我自己也测试过,写1到1000,快1000的时候,分神一次,大脑想快1000了,就出现唯一一个笔误的失误)。 这期间还发生一件有趣事情,那个帮忙人家插件的员工,竟然不识字,为了测试要学写字,我看她平时速度快,允许她班后学习练习,学会后再测试,其他人认为这样不公平,我就让大家下班后都去练习,2周后全部重新测试,重新测试的结果看速度有一定提升,但是失误率变化不大。 从研究作业时间入手,首先测试的方法,从开始接触半成品开始,作业操作完成自检完成后到推出半成品为一个完整操作时间,之后就是等待时间,等待上一个工序流下来半成品,测试发现,8~9点期间操作效率只有一天平均效率的60%,快下班最后一小时是平均速度的150%,员工在测试时间也会波动有的以为要检查他的速度,特别加快速度,有的故意放慢速度,这样都是无效测试,为此,经常站在A工位后面按秒表,实际上是测试远离A工位的操作,用眼睛余光看其操作(哈哈,跟操作人员斗智斗勇), 举个例子如下: 工序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 小计 | 工 序 | 检查PCB | 光导线 | 插电阻 | 二极管 | 三极管电容 | 电容 | IC,导线 | QC | | 插件件数 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 2+1 | 0 | 23 | 员工姓名 | Z1 | L2 | W3 | C4 | H5 | Q6 | S7 | X8 | | 员工等级 | DC | FE | EF | EG | GG | GH | EF | CB | | 作业时间秒 | 6.5 | 8.2 | 7.3 | 7.8 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 7.2 | 64.2 |
A车间D段插件作业,生产T电路板,时间测试如下页: 按工序号标定作业时间如下图表4: 作业效率由最慢的工序决定,即作业时间是最大的9.3秒(暂不考虑宽放),日产量为8H*3600S/9.3S=3096PCS, 工作作时间8人*9.3秒*3096PCS=230400秒(或者是8人*8H*3600), 有效操作时间是64.2*3096=198763.2秒,工序平衡率=198763.2/230400*100%=86.3%,浪费13.8%,即31636.8秒(超过1个人一天时间) 为提高生产效率和工序平衡率,做如下调整:工序1增加一个光导线,H5调整到工序2(最慢的家伙,少一个元件),Q6调整到工序3,W3调整到工序5,L2调整到工序6。工序8加一个IC。 重新测试如下: 工序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 小计 | 工 序 | 检查PCB+光导线 | 光导线 | 电阻 | 二极管 | 三极管电容 | 电容 | IC+导线 | QC+IC | | 插件件数 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 1+1 | 1 | 23 | 员工姓名 | Z1 | H5 | Q6 | C4 | W3 | L2 | S7 | X8 | | 员工等级 | DC | GG | GH | EG | EF | FE | EF | CB | | 作业时间秒 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 64 |
按工序号标定作业时间如下图表5: 最慢时间是8.3秒,日产量为8H*3600S/8.3S=3512PCS,工作作时间8人*8.3秒*3512PCS=230400秒,有效操作时间是64*3512=224768秒,工序平衡率=224768/233196.8*100%=97.6%,浪费2.4%,即5632秒。生产效率提升3512/3096-100%=13.4% 从2次作业时间总和看变化不大,由64.2秒,变成64秒(变化率0.3%,几乎忽略不计)但是生产效率有较大变化,提升了13.4%。工序平衡率也由86.3%提高到97.6%,被浪费的等待时间由10.2秒降低到2.4秒,降低了76.5%。 作业时间的研究在于提高工序平衡率,减少工序等待时间(整条流水线的速度由最慢的工序决定,最慢工序之前生产的都堵在本道工序,想快也快不了,后面工序流不下来,没有半产品可以生产,也只能等待),节奏生产,舒适工作,提高工作愉悦性。 动作研究开始于1910年吉尔布雷夫妇(Frank.&.L.Gilbreth),动作等级如下: 等级 | 动作 | 1 | 只动用拇指 | 2 | 腕部动作 | 3 | 肘部动作 | 4 | 肩部动作 | 5 | 腰部(转体、弯腰)动作和走动 |
动作研究方法是剔除、合并、重排、简化4个原则,通过观察、分析可以降低动作等级,减少不必要的动作,加快速度,减少疲劳,提高效率。 举个例子,装元件盒距离PCB板比较远(流水线有固定元件盒的装置),把盒子尽量靠近操作的半成品,靠近距离是0.125米,按标准作业一天1万件计算,手部动作来回减少2*0.125*10000=2500米,即单单一个移动盒子,一天手部来回减少挥动2.5公里。 综合上面的人员选拔(海选啊)、作业时间研究、动作研究等调整,到第2年(1996年)中秋,平均员工插件数量是24000件/8小时,最快的人可达25000件/8小时,平均提高效率24000/8000*100%=300%,即一年后提高了3倍。 再简要说说波峰焊机和SMT贴片机的焊接不良(属于六西格玛范畴,不在工业工程范畴,仅简单说明一下),需要很多PCB板修整清板人员,后来采用正交实验方法,通过大量实验和统计技术运用分析,找出主要影响因素和最佳机器设定参数,到最后焊点不良率由30000PPM控制在200PPM以下,最优达到50PPM,期间发现焊点的质量和很多因素有关,当研究深入到焊点金属相(要委外测试,用电子显微镜观察)水平时,你的研究到相当深入的水平了,具体情况就不展开说明了。加一句,焊点质量呈正态分布,调整参数就是把中心点往好的方向移动,并把合格区全部范围框进去。 之后20多年工作,大多与工业工程有关系,有人说,你的第一份工作会影响你十年,现在人口红利逐步消失,工业工程、精益生产、六西格玛,甚至智能制造在大江南北再次红火起来,与时代背景有着密切的关系,向管理要效率。而我的体会是如下公式: 生产技术=制造技术+管理技术+智能技术 科学技术与人文关怀并举,给国家、社会、企业带来改善的动力。 作者简介 姓名:谢文通 性别:男 电话:15906579577 经历:95年毕业于北方工业大学自动化专业,95年开始使用工业工程学提高生产效率,隔年效率翻番,从事工厂管理20多年,曾在多家企业效率翻番,多年一线生产管理,对精益生产有独特理解,结合中华五千年文明,本地化了精益生产管理模式,并取得成效。除服务于工厂之外,还担当中国工业工程师联盟会员、工业4.0产业联盟会员、智能制造解决方案组织组织者之一、标杆精益-益友会宁波分会副会长,从2015年下半年起给30多家企业免费公益进行精益诊断和自动化建议,取得很好效果,最好一家利润率提高40%。 |