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只是出于本能,尽可能在将要进行转换的时候,与大家一道提前把准备工作做好:治具、工具、刀具整齐摆放在工具车上,在加工时就在后台把程序输入到设备,在每台CNC旁边都安装有拆卸工具,不用再跑到固定的拆卸工位。
在这个过程中,胡子发现垫片顶针规格各异,导致坐标存在差异,只要拆卸过,就需要再次试加工、检查、修改参数,再次加工修正,很浪费时间。于是将垫片顶针统一成几种规格,调机人员就可以将坐标固定,一次加工合格,不再需要试加工了!调剂人员佩服得直赞。
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只是因为胡子是学机械专业的,在国企又负责工艺编制,因而设计了左右手产品共用治具,统一紧固件规格也减少了数量,理论上可以减少一半的转换次数。经过讨论修改,胡子他们很高兴了。本想着,一次性全部更换所有治具。可惜的是,胡子在做预算时发现,若是一次性导入,本月经费将大幅度增长,很难通过审核关。胡子想着只要提高产出,在不增加其他成本的情况下,利润率仍可保持不变,甚至上扬,从经营的角度来看是合理的,还是有希望获得批准。可惜的是,与协作伙伴提出计划时,傻眼了,他们的产能跟不上,而且明确表示不会为胡子的需求增加额外投入!有生意也不做,这种傻子!把胡子气得,胡子不得已分批下单。
第一批治具到了,与之相关联的调机员,工作轻松了一半,产出直线上扬。同时,因为转换的次数减少,加工时间变相多了,一次合格率提高了,也变相增加了加工时间,尽管成果明显,但细心的胡子还是发现了不足,修正了治具的设计,这时胡子反而感谢协作厂,否则第二批治具就不能变成二代!
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胡子当时并不知道分批导入新型工具或设备,能够有效避免投资的各种陷阱,还能在使用过程当中,将发现的不足反馈到后续设计改良上。直到,胡子成为顾问之后,了解到精益开发,才意识到其中的好处。当时胡子只是按照日本人的经营习惯:保持经费的稳定,保持稳定上升的业绩,不喜欢大起大落,认为如此更有利于经营表现。正是这些习惯,让胡子等人掌握优秀的经营原理原则,或许正是因为这些不成文的规定习惯,造就了优秀外企的优秀干部。
因为在月度经营报告会上,品质及产出连续上扬的亮眼表现,胡子被安排做了一次专题分享,重点就是本部门的产出表现为何如此显眼?
关于提高产出方面,胡子总结如下:
第一,管理上,在出勤时间安排上不让设备停机,提高时间稼动率;
第二,工艺上,尽可能将瓶颈工序的工作转移,更合理安排工艺路线,提高性能稼动率;
第三,操作上,使用更好的方法,缩短人机结合时间,提高良品率;
第四,最终提高设备的综合效率。
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专题分享会,让胡子他们赚足了眼球,男成员们成为了女同胞崇拜的对象。据说那年,胡子部门恋爱率是最高的,更让胡子们骄傲的是,解决了多品种多规格小批量的难题之后,日本本部的订单,不足以喂饱胡子他们,让胡子他们见到日本人,就扬眉吐气说:“订单什么时候来?”,要知道在以前,每月聚餐时,日本人都会问:“什么时候可以出货?”,胡子他们每每汗颜。
胡子等人为何会催要订单呢?这不是自找苦吃吗?没有人催着要货,计时制下放慢点速度,不就得了吗?是胡子们傻,还是真的高风亮节,比老板还老板?
请看下集:自动提高工作方法的机制